今年以來,大慶油田采油八廠工藝研究所以系統性思維抓好注水工作落實,通過“三個優化”,為注水工作精準導向,精準施策,提高采油率,為全廠200萬噸持續高質量穩產筑牢基礎。
優化細分工藝。針對注入段小層薄、隔層小及投撈困難等問題,所內技術人員不斷攻關,形成了單砂體細分工藝序列,配水器間距達到2m、隔層0.4m、井斜角65°分層,降低多級解封負荷,實現分得開、卡得嚴、注得準。實施單砂體細分井,細分層段由2.6段增至5.2段,單卡單砂體比例由18.3%提高到69.2%,進一步提高致密油層開發效率。
優化管柱管理。通過完善洗井工藝,采用高壓井脈沖、油水井同步洗井技術,提高洗井質量及效率。綜合應用水泥車、連續油管、酸洗除垢等工藝處理遇阻井,解堵成功率90.7%。在密封管理方面,擴大驗封規模,制定了水井驗封原則,通過洗井套保驗封加大對管柱密封性的篩查,重點針對不密封,長周期井實施重配,實現有效注水。
優化水質處理。按照技術支撐、管理保障的思路,技術人員結合生產實際,通過實施老化油單獨處理、沉降罐增設電動調節閥、內置式刮吸泥試驗、過濾罐增設熱洗工藝等技術改造,提高水質處理效果,降低工人勞動強度;按照“五清”的工作要求,發揮升平油田水質提升示范區引領作用,嚴控來水、沉降、過濾等關鍵環節,確保收油、反洗、加藥、清淤措施落實到位,保障出站水質合格率達95%以上。(齊淋)
請輸入驗證碼